為降低排煙熱損失,方快在鍋爐煙道附近設施冷凝回收裝置,高溫煙氣在通過該裝置時,高溫煙氣經(jīng)冷凝放熱,這部分熱量被再次回收,供給鍋爐使用。以此,鍋爐排煙溫度大幅下降,熱效率明顯提高。
為降低排煙熱損失,方快在鍋爐煙道附近設施冷凝回收裝置,高溫煙氣在通過該裝置時,高溫煙氣經(jīng)冷凝放熱,這部分熱量被再次回收,供給鍋爐使用。以此,鍋爐排煙溫度大幅下降,熱效率明顯提高。
中心回燃鍋爐是國外小型鍋爐優(yōu)選結(jié)構,雖然為兩回程鍋爐,受熱面積小,但擾流子的使用獨具魅力,其目的增強煙氣的湍流,破壞內(nèi)壁的層流邊界,降低熱阻,提高傳熱系數(shù),以較小的受熱面積達到同樣高的熱效率。降低排煙溫度的限制理論上,廢氣溫度可以降低到很低,甚至接近環(huán)境溫度,從而獲得最大的熱效率。但在實際中,由于排煙溫度的降低,會造成低溫腐蝕,因此,排煙溫度不能降得太低,以保證鍋爐主受熱面的壁溫高于煙氣露點溫度。所以,低溫腐蝕成為降低排煙溫度,提高鍋爐熱效率的主要障礙。增加尾部輔助受熱面,進一步降低排煙溫度,提高SZS燃油燃氣鍋爐的基本知識的熱效率因為油、氣容易燃燒SZS型燃油燃氣鍋爐通常不布置空氣預熱器。而省煤器則是常見的節(jié)能裝置,它可以回收煙氣中的顯能,有效降低排煙溫度。
黃岡大別山發(fā)電有限責任公司2號機組經(jīng)超凈排放改造后,鍋爐燃燒特性發(fā)生變化,原有自動控制邏輯及參數(shù)不能滿足電網(wǎng)的要求,并且2號機組在中低負荷段出現(xiàn)屏式過熱器出口壁溫超溫現(xiàn)象;同時,變負荷過程中機組主蒸汽壓力、主蒸汽溫度、再熱蒸汽溫度等主要參數(shù)波動較大,導致機組負荷變化率低,僅為3.5MW/min,不能滿足電網(wǎng)相關規(guī)定.對此,在不經(jīng)機務改造的前提下,利用多變量協(xié)同控制,優(yōu)化滑壓曲線,對一次風壓設定曲線、氧量設定曲線、中間點溫度設定曲線及風煤比設定函數(shù)進行修改,重新設計自動控制策略,動態(tài)協(xié)同控制進入爐膛的燃料量、給水流量和總風量.優(yōu)化后,2號機組在AGC方式下實際負荷變化率達到9MW/min,主要參數(shù)變化平穩(wěn),解決了屏式過熱器出口壁溫超溫問題。
為了揭示生物質(zhì)鍋爐中活性分子臭氧脫硝的特點,在一臺應用了活性分子臭氧深度一體化超低排放技術的生物質(zhì)循環(huán)流化床鍋爐上,開展煙氣臭氧脫硝試驗.采用煙氣分析儀測量鍋爐尾部煙道活性分子臭氧噴入前和塔頂煙囪處的煙氣組分,重點探究了脫硝前后煙氣污染物的排放特性以及臭氧投加量對脫硝效果的影響.結(jié)果表明:由于入爐生物質(zhì)燃料的水分和熱值的變化有較強的隨機性,機組負荷及CO、NOx等污染物初始濃度均隨之波動;煙氣中NOx初始濃度的平均值為146mg/m3,最高值可達480mg/m3,其瞬時值與含氧量有著非常強的線性相關性,線性回歸相關系數(shù)(R2)為0.96;隨著臭氧投加量的增加,脫硝率從臭氧發(fā)生器功率為118kW時的24%增至250kW時的95%;應用活性分子臭氧脫硝技術后,臭氧發(fā)生器功率為250kW時,煙氣中NOx濃度一直穩(wěn)定在15mg/m3以下,滿足超低排放標準要求。
2019年,集團工會將踏上新的征程:1.師帶徒職工培訓機制的深化發(fā)展;2.工會宣傳平臺的整合利用;3.勞模創(chuàng)新工作室的創(chuàng)建;這將是工會2019年給大家?guī)淼男碌母惺堋W屛覀冊诠尽白鋈寺殬I(yè)化、做事精益化”核心價值觀的引領下取得2019年新的跨越發(fā)展。
為降低排煙熱損失,方快在鍋爐煙道附近設施冷凝回收裝置,高溫煙氣在通過該裝置時,高溫煙氣經(jīng)冷凝放熱,這部分熱量被再次回收,供給鍋爐使用。中心回燃鍋爐是國外小型鍋爐優(yōu)選結(jié)構,雖然為兩回程鍋爐,受熱面積小,但擾流子的使用獨具魅力,其目的增強煙氣的湍流,破壞內(nèi)壁的層流邊界,降低熱阻,提高傳熱系數(shù),以較小的受熱面積達到同樣高的熱效率。黃岡大別山發(fā)電有限責任公司2號機組經(jīng)超凈排放改造后,鍋爐燃燒特性發(fā)生變化,原有自動控制邏輯及參數(shù)不能滿足電網(wǎng)的要求,并且2號機組在中低負荷段出現(xiàn)屏式過熱器出口壁溫超溫現(xiàn)象;同時,變負荷過程中機組主蒸汽壓力、主蒸汽溫度、再熱蒸汽溫度等主要參數(shù)波動較大,導致機組負荷變化率低,僅為3.5MW/min,不能滿足電網(wǎng)相關規(guī)定.對此,在不經(jīng)機務改造的前提下,利用多變量協(xié)同控制,優(yōu)化滑壓曲線,對一次風壓設定曲線、氧量設定曲線、中間點溫度設定曲線及風煤比設定函數(shù)進行修改,重新設計自動控制策略,動態(tài)協(xié)同控制進入爐膛的燃料量、給水流量和總風量.優(yōu)化后,2號機組在AGC方式下實際負荷變化率達到9MW/min,主要參數(shù)變化平穩(wěn),解決了屏式過熱器出口壁溫超溫問題。為了揭示生物質(zhì)鍋爐中活性分子臭氧脫硝的特點,在一臺應用了活性分子臭氧深度一體化超低排放技術的生物質(zhì)循環(huán)流化床鍋爐上,開展煙氣臭氧脫硝試驗.采用煙氣分析儀測量鍋爐尾部煙道活性分子臭氧噴入前和塔頂煙囪處的煙氣組分,重點探究了脫硝前后煙氣污染物的排放特性以及臭氧投加量對脫硝效果的影響.結(jié)果表明:由于入爐生物質(zhì)燃料的水分和熱值的變化有較強的隨機性,機組負荷及CO、NOx等污染物初始濃度均隨之波動;煙氣中NOx初始濃度的平均值為146mg/m3,最高值可達480mg/m3,其瞬時值與含氧量有著非常強的線性相關性,線性回歸相關系數(shù)(R2)為0.96;隨著臭氧投加量的增加,脫硝率從臭氧發(fā)生器功率為118kW時的24%增至250kW時的95%;應用活性分子臭氧脫硝技術后,臭氧發(fā)生器功率為250kW時,煙氣中NOx濃度一直穩(wěn)定在15mg/m3以下,滿足超低排放標準要求。
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